圓網烘燥機是非織造布生產流程中的主要設備之一,隨著市場的需求變化,原有的圓網烘燥機已不能滿足用戶提出的大產量、高速度、低能耗等要求。公司于2008年開發了W2728系列圓網烘燥機,該系列設備具有效率高、操作簡便、能耗低、運轉可靠等特點。根據目前無紡布企業發展前景及國家節能降耗政策的實施,高效節能的烘燥機已成為發展趨勢,并將逐步取代低產量、高能耗、生產成本高的烘燥機。因此,恒天重工技術開發中心設計一室QC小組根據公司生產技術及用戶使用情況,優化圓網烘燥機的結構,進一步降低其熱損耗。
◆設定目標: QC小組成員與用戶廠家有關人員進行溝通,并對設備隔熱門各處溫度做了詳細測量,了解用戶生產現場造成圓網烘燥機隔熱門溫度過高的問題。經調查,發現設備活門四周和里板、面板連接處是隔熱門溫度最高、熱損耗最大的區域。QC小組設定目標值,以現有W2728型系列圓網烘燥機為基礎,將隔熱門表面溫度降低至35℃左右,從而降低圓網烘燥機的熱損耗。
◆可行性分析:國外紡織機械生產商FLEISSNER同型號圓網烘燥機隔熱門表面溫度已達到32.2℃,因此目前公司隔熱門表面溫度有很大的降低空間。小組由多名經驗豐富的高級工程師帶頭,整體隊伍素質過硬、鉆研能力強,是完成此次攻關目標的重要保障。
◆要因分析:經過小組成員討論并繪制關聯圖,對造成圓網烘燥機活門四周,里板、面板連接處溫度過高,熱損耗過大的兩項主要因素進行分析,得出末端因素5條:隔熱層沒有填嚴實、里板面板直接接觸、活門壓緊結構不合理、密封條材料不合適、密封膠沒有抹均勻。
經過小組成員對末端因素的逐條驗證,最終確定出以下2個主要原因:里板面板直接接觸、活門壓緊結構不合理。
◆對策實施: 根據要因確認中的兩條主要原因,小組制定相應對策、提出改進措施、設定具體目標、落實到相應責任人并規定了完成時間和地點。
針對里板面板直接接觸,小組提出里板、面板之間增加隔熱設施,增加隔熱條,將里板面板之間隔離,增加隔熱卡,將面板邊緣包覆,以達到降低面板溫度至35℃的目標。針對活門結構壓緊不合理,小組通過加大活門壓緊度,將活門把手改為螺栓連接,里板內部焊接螺母,當密封條出現老化現象后仍可通過螺栓繼續壓緊,避免漏風。
2013年,公司對用戶新設備試車數據進行了收集,現場隔熱門表面溫度均勻,由平均45.6℃下降為33.3℃,活門四周無漏風現象發生,效果顯著,達到了預期的目標。
◆產生效益: 由于之前圓網烘燥機隔熱門溫度高,活門壓緊度不夠,造成了密封條易老化,活門把手易損壞等問題,公司每年要為用戶提供大量的備件,并派遣相關技術人員去維修,造成大量的人力、財力損失。
攻關后,平均每臺節約備件價值1300元,維護人員開銷1000元,合計2300元。
小組對江西某用戶能源消耗情況進行了跟蹤,統計了該設備烘燥1000噸無紡布天然氣的消耗情況。之前用戶每噸無紡布需消耗天然氣85立方米,成果應用之后每噸82立方米,每年合計節約60750元。